说到广州真空泵,最近在广州石化的一项技术改进让我印象深刻。这不仅一个关于技术的故事,更是我们在职业中不断探索和难题解决的诚实写照。最近,广州石化的技术团队通过巧妙的改良攻克了真空泵冷却油积液的难题,这无疑提升了油气回收装置的性能。这让我禁不住想和你分享一下这个经过。
小编认为一个普通的在职员工,我见证了技术人员们是怎样一步步攻克这个难题的。油气回收装置的设计初衷是为了保护环境,在火车装车时,将油气通过活性炭吸附,随后用真空泵将活性炭里的油气有效地转移到吸收塔中,这样一来就实现了油气的有效回收。然而,真空泵的运行稳定性直接关系到油气处理的效率,这可谓是重中之重。
以往,广州石化的真空泵职业时,主要依靠手动阀门来调节进入油泵的冷却油(主要是柴油)。这听起来似乎简单,但实际上,在实际操作中,柴油的流量并不是固定的。当流量较小时,真空泵的出口温度会过高,从而导致联锁停机;反之,当流量过大时,又容易造成腔体积液,降低真空泵的职业效能,从而导致真空度不足。对于我们在一线职业的技术人员来说,解决这一矛盾,真的就是一次巨大的挑战。
经过讨论,技术人员决定对体系进行一次小的改良。在排液口处新增一个电磁阀,并将其组态至体系中,使其在“吸附-抽吸-回压”循环运行的“回压”阶段自动运作。具体来说,当真空泵的转速降至100转/分钟时,电磁阀会启动,进行90秒的排液。奇妙的是,这个体系每循环运行23分钟就会进行一次排液,确保腔体内不会积液。这一小小的改进,极大地提升了真空泵的运行效率,也解决了冷却油积液的难题。
从我的体验来看,这样的技术创新不仅仅是解决了实际难题,更引发了我对职业流程的深思。我们在技术的应用和改进中,有时候只需要一个简单的思路转变,就能够带来意想不到的效果。这也是我认为,技术的进步需要不断地实验与创新去推进。
关键点在于,在这个改良的经过中,每一个细节都不容小觑。虽然经过改造后真空泵的性能得到了有效提升,但从整体来看,我们仍需对设备进行定期维护和监测,以预防可能出现的潜在难题。这让我明白,科技的进步虽然重要,但人对设备的领会和维护同样不可忽视。
广州真空泵的这个小故事,促使我在日常职业中不断反思。希望每一个技术人员,都能在自己的岗位上,努力探索,敢于创新,为我们的职业环境带来更多积极的改变。 这也让我感受到,制作和使用真空泵不仅是一项技术职业,更是一项责任。

